cover
Contact Name
farid baskoro
Contact Email
jurnalteknikelektro@unesa.ac.id
Phone
+6287881510797
Journal Mail Official
jurnalteknikelektro@unesa.ac.id
Editorial Address
jurusan teknik elektro gedung A5 fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya. Jalan ketintang Surabaya, Jawa Timur
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JTE(Jurnal Teknik Elektro)
ISSN : 22525017     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.26740/jte.v10n2
jurnal ini didedikasikan untuk publikasi artikel ilmiah bidang teknik elektro ( Teknik Sistem Tenaga, Sistem Pengaturan, Elektronika, Telekomunikasi dan Komputasi Cerdas )
Articles 364 Documents
RANCANG BANGUN SISTEM KONTROL KELEMBAPAN PADA MINIATUR KUMBUNG JAMUR TIRAM MENGGUNAKAN KONTROLER PID RANGGA ARIF TRI SURYA; PUPUT WANARTI RUSIMAMTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Penelitian ini fokus pada pengendalian kelembapan dari miniatur kumbung jamur tiram dengan kontroler PID yang digunakan untuk memperbaiki respon sistem agar diperoleh respon yang terbaik untuk aktuator kipas dan mist maker. Metode pengontrolan PID dirancang dengan mengidentifikasi plant menggunakan karakteristik respon sistem dengan aturan Ziegler-Nicols metode pertama untuk mendapatkan model matematis serta nilai konstanta PID. Perancangan hardware untuk miniatur kumbung jamur tiram ini menggunakan Arduino Mega sebagai pusat kontroler dengan memasukkan source PID dan PWM untuk menjaga kestabilan kelembapan plant yang terintegrasi dengan aktuator kipas dan mist maker serta sensor DHT22 sebagai pembaca kondisi kelembapan plant. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kontrol kelembapan pada miniatur kumbung jamur tiram berhasil dibuat. Implementasi kontroler PID pada sistem kontrol kelembapan pada miniatur kumbung jamur tiram dengan nilai respon dinamik terbaik pada saat parameter PID dengan nilai Kp = 64.533, Ki=18 dan Kd =4.5 dapat memperbaiki respon sistem dengan Ess = 0,112%, Maksimal overshoot 4,757%, td = 29,18s, tr(5%-96%) = 123,78s, tr(10-90%) = 92.371s dan ts(5%) = 126,12s, ts(2%) = 168,12s, ts(0,5%) = 210,2s. Kata Kunci: Kumbung jamur tiram, Kontrol Kelembapan, Kontroler PID, Ziegler-Nicols metode pertama, Arduino
DESAIN SISTEM PENGENDALIAN KECEPATAN MOTOR DC PADA RANCANG BANGUN MINI KONVEYOR BERBASIS FUZZY LOGIC CONTROLLER RIZA MAULANA, ACHMAD; , ENDRYANSYAH
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi pada saat ini, berbagai macam teknologi banyak bermunculan. Khususnya pada bidang transportasi di industri, teknologi yang diterapkan berkembang dengan pesat pula. Pada saat ini proses transportasi tidak hanya menggunakan kendaraan, tetapi sudah menggunakan salah satu teknologi yaitu konveyor. Keunggulan dari konveyor adalah mampu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari titik A ke titik B. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengatur kecepatan motor DC pada rancang bangun mini konveyor menggunakan Fuzzy Logic Controller. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Labview 2014 yang digunakan untuk perancangan Fuzzy Logic Controller, pengujian Fuzzy Logic Controller tanpa beban ataupun dengan beban, serta monitoring dalam bentuk grafik. Hasil penelitian ini yaitu fungsi alih dengan error terkecil adalah fungsi alih dengan setpoint 3V dengan error rata-rata sebesar 0.218. Fuzzy Logic Controller yang dirancang untuk mengendalikan respon kecepatan Motor DC, berhasil mencapai nilai setpoint dan mengurangi Ess (Error Steady State) pada respon sistem riil menjadi 4.41% (tanpa beban) dan 1.225% (Menggunakan Besi Timbangan).Kata Kunci: Konveyor, Motor DC, Fuzzy Logic Controller, Labview 2014.
analisis rancang bangun sistem kontrol hemat energi untuk efisiensi biaya pada home industry bordir surabaya RIZQI IBNU ALBA
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Abstrak Home industry bordir Surabaya menjadi salah satu pilihan usaha untuk menghadapi pertumbukan ekonomi yang semakin pesat. Dalam suatu usaha diperlukan perencanaan yang matang, salah satunya perencanaan biaya. Perencanaan biaya tidak hanya mengenai modal, bahan baku, dan tenaga kerja, energi juga merupakan salah satu biaya yang perlu perencanaan yang matang. Pada Tugas Akhir ini akan dibahas tentang efisinsi biaya pada rancang bangun sistem kontrol hemat energi untuk home industry. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem pembangkit hemat energi dan mendapat perhitungan efisiensi biaya dari sistem kontrol hemat energi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada home industry sistem kerja alat ini berfungsi ketika baterai dalam keadaan kapasitas penuh yaitu 60Ah dan bertahan selama 4 jam dengan beban maksimal 300 watt (6 buah mesin jahit), dan perhitungan efisiensi menggunakan alat sistem kontrol hemat energi terbukti bahwa dapat meminimalkan biaya pemakaian listrik PLN hingga setengahnya (52,45%). Dengan menggunakan sumber PLN biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 41.236 dan bila menggunakan alat adalah Rp. 21.632 selama 1 bulan maka jumlah yang dihemat adalah Rp. 19.604. Kata Kunci: Efisiensi Biaya, Hemat Energi , Rangkaian Kontrol Abstract Home industry embroidery Surabaya become one of the business choice to face the rapid economic growth. In an effort required careful planning, one of which cost planning. Planning costs not only about capital, raw materials, and labor, energy is also one of the costs that need careful planning. In this study will be discussed about cost efficiency in design of energy-saving control system for home industry. This study aims to determine the performance of energy-efficient generating systems and get cost efficiency calculations from energy-saving control systems. From the results of research conducted on the home industry working system of this tool works when the battery in a state of full capacity is 60Ah and lasted for 4 hours with a maximum load of 300 watts (6 pieces of sewing machines), and efficiency calculations using energy-efficient control system tool proved that minimizing PLNs electricity usage by half (47.54%). By using PLN source, the cost is Rp. 41.236 and when using the system of this tool is Rp. 21. 632 for 1 month then the amount saved is Rp. 19.604. Keywords:Cost Efficiency, Control Circuits, Energy Saving
Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Vibrasi Pada Motor Sebagai Indikator Pengaman Terhadap Perubahan Beban Menggunakan Sensor Accelerometer GY-521 MPU 6050 Berbasis Arduino Uno AHMAD SULTHONI; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Abstrak Vibrasi adalah jenis gangguan mekanik pada motor. Gangguan ini jika tidak segera terdeteksi akan menyebabkan kerusakan yang dapat menghambat proses produksi. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah alat pendeteksi sistem vibrasi pada motor sebagai indikator pengaman terhadap perubahan beban menggunakan sensor Accelerometer GY-521 MPU 6050 berbasis Arduino Uno. Dengan adanya sistem pendeteksi vibrasi ini akan memberikan informasi nilai vibrasi pada motor yang diijinkan pada saat motor beroperasi, apakah motor tersebut layak beroperasi atau tidak sehingga bisa mengurangi adanya kerusakan yang akan terjadi pada motor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sensitifitas dari sensor vibrasi Accelerometer GY-521 MPU 6050 memiliki sensitifitas yang cukup tinggi dan bekerja dengan baik. Kemudian pada pengujian pengukuran vibrasi dengan menggunakan beban < 3 Kg nilai vibrasi yang dihasilkan oleh motor sebesar 0.48 mm/s, 1.74 mm/s, 1.78 mm/s, 2.01 mm/s, 2.19 mm/s, dan 2.35 mm/s serta masih dalam batas yang diizinkan sedangkan pada pengujian pengukuran vibrasi dengan menggunakan beban ≥ 3 Kg nilai vibrasi yang dihasilkan oleh motor sebesar 4.5 mm/s kondisi motor dalam batas berbahaya dan harus segera mati (off) secara otomatis. Nilai setpoint disetting 4.5 mm/s, apabila vibrasi yang dihasilkan oleh motor mencapai nilai setpoint tersebut maka secara otomatis motor akan mati (off). Kata Kunci: Vibrasi, Sensor Accelerometer GY-521 MPU 6050, Motor Induksi 1 Fasa, Mikrokontroler Arduino Uno. Abstract Vibration is a type of mechanical disturbance in a motor. This disturbance if not detected immediately will cause damage that may hinder the production process.This thesis research aims to produce a vibration system detection device on the motor as a safety indicator of load changes using Accelerometer GY-521 MPU 6050 sensor based on Arduino Uno. With the vibration detection system will provide information on the value of vibration on the motor is permitted at the time of the motor operate, whether the motor is feasible to operate or not so as to reduce the damage that will occur in the motor. The results of this study indicate that the sensitivity of the vibration sensor Accelerometer GY-521 MPU 6050 has a high sensitivity and work well. Then on the test of vibration measurement using load <3 Kg the vibration value generated by motor is 0.48 mm / s, 1.74 mm / s, 1.78 mm / s, 2.01 mm / s, 2.19 mm / s and 2.35 mm / s and still within the permitted limits while in the vibration measurement test using load ≥3 Kg the vibration value generated by the motor is 4.5 mm / s motor condition in dangerous boundary and must immediately off automatically. Setpoint value is set to 4.5 mm /s, if the vibration generated by the motor reaches the setpoint value then the motor will automatically off. Keywords: Vibration, Accelerometer Sensor GY-521 MPU 6050, Motor Induction 1 Phase, Microcontroller Arduino Uno
PENGEMBANGAN TWO WHEELS SELF BALANCING ROBOT DENGAN PI CONTROLLER BERBASIS LABVIEW 2014 RIO RYNALDO, BAGUS; , ENDRYANSYAH
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Two Wheels Self Balancing Robot merupakan robot beroda dua disisi kanan dan kirinya yang membutuhkan kontrol agar bisa berdiri dengan seimbang. Dari beberapa penelitian sebelumnya tentang balancing robot memiliki beberapa kekurangan yaitu tidak ada pemodelan sistem robot dan nilai kontroler PID pada hardware robot tanpa melalui simulasi. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan pemodelan simulai balancing robot untuk mencari nilai kontroler PI (Proporsional-Integral) dan menerapkannya pada hardware robot dengan cara memasukannya kedalam sketch Arduino IDE. Penelitian ini menggunakan software LabVIEW 2014 untuk simulasi dan GUI robot. Hardware robot menggunakan Arduino UNO R3 sebagai mikrokontroler, MPU6050 sebagai sensor, motor DC sebagai aktuator dan nRF24L01 sebagai pengirim data dari robot ke laptop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta kontroler PI dari hasil simulasi model matematika menggunakan second metod Ziegler-Nichole didapatkan nilai Kp = 67,5 dan Ki = 83,509. Nilai Kp dan Ki yang telah didapatkan akan dimasukkan sketch Arduino IDE dan hasilnya robot dapat mempertahankan posisinya tegak lurus dengan seimbang. Selain itu, robot juga mampu mengatasi kemiringan maksimal sampai 13 derajat. Kata Kunci : Two Wheels Self Balancing Robot, PI Controller, LabVIEW
RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALIAN SUHU PADA INKUBATOR BAYI BERBASIS PID DAN LABVIEW 2014 ANDRIS KURNIAWAN; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Inkubator bayi dimanfaatkan untuk mendapatkan efek panas terhadap tubuh bayi . sistem yang telah digunakan pada inkubator sampai saat ini masih sederhana, sistem kontrol yang digunakan adalah on – off control action. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang inkubator bayi otomatis yang dapat memperbaiki hasil respon temperatur plant inkubator agar tetap stabil sesuai nilai temperatur setpoint yang disesuikan dari berat badan bayi dikehendaki menggunakan kontroler PID. Metode pengontrolan PID dirancang dengan mengidentifikasi plant menggunakan Metode Ziegler-Nichols untuk mencari model mathematic dan nilai dari PID. Perancangan hardware untuk inkubator bayi berbasis PID ini menggunakan Arduino Uno R3 sebagai pusat kontroler dengan memasukkan source PID dan PWM untuk menjaga kestabilan temperatur plant yang terintegrasi dengan akuator lampu pijar . Dengan sensor SHT11 sebagai pembaca kondisi temperatur serta kelembapan plant dan LOAD CELL untuk mengukur berat badan bayi yang akan menjadi tolak untuk dari setpoint temperature . Hasil penelitian menunjukkan nilai konstanta PID Kp = 90 , Ki = 50, Kd = 0, Dengan nilai konstanta PID tersebut mampu menghasilkan respon sistem yang stabil setpoint 33 C dengan nilai eror steady state yaitu 0.057%, sedangkan di setpoint 34 C dengan nilai eror steady state yaitu 0.294 % , sedangkan di setpoint 35 C dengan nilai eror steady state yaitu 0.057% dari semua setpoint tidak ada yang melebihi 1 % . Kata Kunci: Inkubator Bayi , Pengontrolan Temperatur, Metode Ziegler-Nichols, Kontroler PID, Arduino Uno R3
SISTEM MONITORING INTENSITAS CAHAYA DAN DAYA PADA DUAL AXIS SOLAR TRACKING SYSTEM BERBASIS IOT RIZKY WALOYO TRICAHYONO; NUR KHOLIS
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 7 No 3 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v7n3.p%p

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem monitoring pada dual axis solar tracking system berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi penerimaan cahaya oleh panel surya, serta melakukan monitoring dari daya yang dihasilkan oleh panel surya berbasis IoT. Sistem tracking merupakan sebuah metode yang mampu untuk membuat panel surya bergerak mengikuti pergerakan dari arah datangnya sumber cahaya agar panel surya mendapatkan cahaya maksimal, sehingga daya yang dihasilkan juga akan maksimal. Untuk mengetahui besar daya yang dihasilkan oleh panel surya, dapat dilakukan dengan menggunakan sistem monitoring. Semakin berkembangnya teknologi, sistem monitoring dapat dilakukan dengan jarak jauh menggunakan metode IoT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang telah dibuat mampu untuk menggerakkan panel surya sesuai dengan arah datangnya sumber cahaya. Pada sistem monitoring, sensor mampu untuk membaca hasil dengan rata – rata error dibawah 5% dengan nilai 3,92% untuk pembacaan tegangan, 3,84% untuk pembacaan arus, 0.42% untuk pembacaan daya, serta 0.36% untuk pembacaan intensitas cahaya dan mampu untuk menampilakan data tersebut setiap ± 15 detik sekali.
OPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT (OCP) PADA SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV MENGGUNAKAN ETAP BAKTIYAR FREDA RISJAYANTO; TRI WRAHATNOLO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Faktor daya adalah sudut yang terbentuk karena adanya perbedaan phasa antara arus dan tegangan, atau dapat juga diartikan sebagai rasio perbandingan antara daya nyata dengan daya total. Nilai faktor daya pada suatu sistem dipengaruhi besarnya beban listrik yang bersifat induktif, karena membutuhkan daya reaktif yang besar dalam sistem kerjanya. Apabila suatu sistem memiliki beban reaktif yang dominan, maka sistem tersebut harus memiliki kompensator daya reaktif sendiri. Jika tidak, maka daya rekatif akan sepenuhnya disuplai oleh pusat pembangkit listrik, sehingga mengalir daya reaktif pada saluran yang mengakibatkan menurunnya kondisi faktor daya, nilai tegangan dan naiknya kondisi arus pada saluran serta mengakibatkan rugi-rugi daya yang besar pada saluran. Pada penelitian ini dibahas studi kasus perbaikan kondisi faktor daya di subsitem jaringan distribusi 20 kV penyulang Bandilan yang memiliki kondisi faktor daya rendah dibawah standar PLN yaitu 0.85. Perbaikan faktor daya dilakukan dengan metode optimal capacitor placement (OCP). Dengan melakukan OCP pada jaringan diharapkan dapat memperbaiki kondisi faktor daya, nilai tegangan, mereduksi nilai arus pada saluran dan mereduksi rugi-rugi daya pada saluran. Dari hasil penelitian, diketahui letak pemasangan tambahan kapasitor sebagai kompensator daya reaktif di 2 lokasi berbeda pada subsistem jaringan distribusi 20 kV penyulang Bandilan yaitu di bus 28 dan bus 55 dengan nilai total mencapai 790 kVAr. Setelah dilakukan OCP, terjadi perbaikan nilai faktor daya sebesar 4.46549% (0.0385833), reduksi nilai arus pada saluran sebesar 5.72842% (3.19722 A), perbaikan nilai tegangan sebesar 0.04724% (0.00941 kV) dan terjadi reduksi rugi-rugi daya pada saluran sebesar 11.25449% (0.06202 kW). Kata Kunci: Faktor daya, kompensasi daya reaktif, optimal capacitor placement (OCP).
PENGENALAN PLAT NOMOR KENDARAAN MENGGUNAKAN METODE TEMPLATE MATCHING BERDASARKAN KRIPTOGRAFI RSA (RIVEST-SHAMIR-ADLEMAN) M ARIF RAHMAN; RADEN RORO HAPSARI PENI AGUSTI
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Saat ini, perkembangan dalam dunia teknologi sangat pesat. Hal tersebut dapat berdampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi. Salah satu dampak negatif dari berkembangnya teknologi yaitu meningkatnya kriminalitas yang menggunakan teknologi. Hal ini membutuhkan suatu sistem keamanan yang memiliki tingkat efisiensi yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan proses identifikasi pada plat nomor kendaraan dan memiliki sistem keamanan terhadap data plat nomor yang diidentifikasi. Identifikasi plat nomor pada sistem ini menggunakan metode template matching. Pengambilan data dilakukan di ruang tertutup atau indoor, sebanyak 30 plat nomor. Pada uji data tahap 1, menggunakan sudut 0⁰, diperoleh akurasi sebesar 90%. Sedangkan pada uji data tahap 2, menggunakan variasi sudut -30⁰, -15⁰, 15⁰, 30⁰ dengan jarak 1m, 2m dan 3m, diperoleh akurasi terbaik pada sudut -15⁰ pada jarak 1m dengan nilai akurasi 61,29%. Pada proses enkripsi data, dari 30 plainteks yang digunakan, akurasi yang didapatkan yaitu 100%, dan terenkripsi dengan benar. Sedangkan pada proses dekripsi, akurasi yang didapatkan yaitu 100%, sehingga data yang terenkripsi bisa dikembalikan lagi dalam bentuk awal. Dengan kata lain, proses enkripsi-dekripsi menggunakan metode RSA memiliki tingkat akurasi 100%. Kata Kunci: plat nomor, template matching, kriptografi RSA.
PEMBUATAN TRAINER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA MENGGUNAKAN LAMPU LED DI BENGKEL LISTRIK MAULA, FADLIL; , JOKO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Salah satu permasalahan dalam bidang energi listrik adalah keterbatasan sumber energi fosil yang merupakan sumber utama penghasil energi listrik di Indonesia. Untuk mengurangi dampak ketergantungan listrik terhadap ketersediaan fosil ini, maka dibutuhkan sumber energi listrik baru yang dapat diperbaharui. Solar Cell merupakan salah satu sumber penghasil energi listrik, yang bersumber dari cahaya matahari yang tidak terbatas, dan ramah lingkungan. Perkembangan terbaru dalam sistem penerangan adalah penggunaan LED. LED memiliki banyak kelebihan daripada lampu biasa, antara lain lebih ramah lingkungan, lebih tahan lama dan lebih irit energi.Tujuan pembuatan skripsi ini adalah sebagai sebuah bentuk penghematan energi listrik pada penerangan pada ruang laboratorium bengkel listrik yang dilakukan dengan cara memanfaatkan solar cell sebagai sumber energi dan lampu LED. Penempatan sudut kemiringan solar cell sangat berpengaruh untuk mendapatkan output daya yang maksimal. Posisi penempatan sudut solar cell yang terbaik dari analisa yang kita lakukan adalah 45º yang menghasilkan tegangan dan arus rata-rata sebesar 20,74 Volt dan 1,80 Ampere serta daya rata-rata sebesar 36,74 Watt per jam. Kata Kunci : energi terbarukan, energi ramah lingkungan, lampu hemat energi

Page 1 of 37 | Total Record : 364