p-Index From 2019 - 2024
1.798
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa TEUB
n/a Purwanto
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PROTOTYPE PENGENDALI KELEMBABAN TANAH DAN PH TANAH UNTUK TANAMAN SAYUR TOMAT DENGAN MIKROKONTROLER ARDUINO Andrian Pramana; n/a Purwanto; Goegoes Dwi Nusantoro
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bidang pertanian adalah salah satu bidang yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia, khususnya tanaman sayur tomat. Sayuran tomat dipilih karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan banyak serta harga jual yang terjangkau sehingga menarik minat masyarakat pada tanaman ini cukup besar. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan tanaman ini yaitu kelembaban tanah dan pH tanah. Kelembaban tanah yang diperlukan untuk tanaman ini berada pada 78% dan untuk pH tanah yang dibutuhkan berkisar pada 5. Perlunya penjagaan tingkat kelembaban serta pH tanah sehingga digunakan Arduino UNO untuk mengaktifkan pompa air yang mendapat masukan dari sensor Soil Moisture dan sensor pH tanah yang mengakibatkan pompa air tersebut berkerja secara otomatis. Pada sistem kontrol pengendali kelembaban tanah dan pH tanah menggunakan arduino sesuai dengan keinginan serta spesifikasi desain yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan settling time (Ts) sebesar 34.47 ms, maksimum overshoot sebesar 9,33% dan error steady state sebesar 2.98% namun diharapkan agar gangguan lebih besar agar sesuai dengan keadaan nyata sehingga bias digunakan di green house. Kata Kunci: Tomat, Arduino UNO, sensor Soil Moisture. ABSTRACT Agriculture is one of the economic field in Indonesia, especially tomato vegetables. Tomato vegetables are selected because they have high nutritional value and many more, it also have an affordable prices that attract people to this plant. Some factors that influence the growth of this plant are soil moisture and the pH. The required for soil moisture on this plant is at 78% and for the soil pH it needs to be around 5. The Arduino UNO is used to activate the water pump which gets input from the Soil Moisture sensor and the soil pH sensor causing the pump the water works automatically for guarding the soil moisture and the soil pH. In this control system of soil moisture control and soil pH using arduino in accordance with the wishes and specifications of existing design. This is indicated by the settling time (Ts) of 34.47 ms, the maximum overshoot of 9.33% and the steady state error of 2.98% but it is expected that the disturbance is greater to fit the real situation so that the can be used in the green house. Keywords: Tomato, Arduino UNO, Soil Moisture sensor.
PENGENDALIAN KECEPATAN PUTARAN MOTOR DC UNTUK PEMOTONGAN STYROFOAM SECARA LINEAR MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL (PID) BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA 328 Ventario Amanda; n/a Purwanto; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 3, No 3 (2015)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Pesawat aeromodelling saat ini cukup digemari sebagai hobby yang seru dan menantang. Salah satu unsur pembuat badan pesawat model adalah styrofoam. Styrofoam ringan namun kuat. Untuk membentuk badan pesawat model (fuselage) perlu digunakan alat pemotong styrofoam yang mampu memotong styrofoam secara linear. Oleh karena itu digunakanlah metode pemotongan dengan kawat panas (hotwire) dengan memanfaatkan sifat styrofoam yang akan meleleh jika dipanaskan. Untuk itulah dirancang suatu alat pemotong styrofoam yang menggunakan metode pemotongan dengan hotwire dimana motor DC menggerakkan hotwire ke koordinat X/Y. Motor DC dikontrol dengan mikrokontroler dengan feedback kecepatan yang berasal dari sensor optocoupler sehingga diperoleh hasil kecepatan pemotongan styrofoam yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemotongan.Motor DC yang digunakan adalah motor DC 24V, menggunakan mikrokontroler atmega328 sebagai kontrolernya. Sistem bekerja sesuai spesifikasi yang di inginkan. Setelah dilakukan pengujian open loop dan dilakukan analisis penentuan kontroler maka di dapatkan Kp = 3,4, Ki = 5,67 dan Kd = 0,51. Dari hasil pengujian secara closed loop diperoleh Time overshoot sebesar 0,6 detik, Settling Time sebesar 0,45 detik, Steady State sebesar 0,9 detik, Overshoot Error Recovery Time sebesar 400mS. Error yang terjadi masih mampu membuat alat menghasilkan pemotongan yang baik.Kata kunci : Motor DC, Kecepatan Putaran, Styrofoam, Optocoupler
Metode Root Locus untuk Mencari Parameter PID pada Pengendalian Kecepatan Motor DC D-6759 dengan Menggunakan Arduino Mega 2560 Bayu Prabarianto; Erni Yudaningtyas; n/a Purwanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motor DC merupakan aktuator yang banyak digunakan dalam industri pada bidang kontrol. Motor DC dapat menyediakan sebuah torsi awal yang tinggi dan juga memungkinkan untuk mendapatkan berbagai kontrol kecepatan. Motor DC memiliki respon yang cepat, namun masih memiliki error steady state. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kontroler yang tepat dan sesuai dengan plant sistem. Kontroler Proporsional Integral Diferensial (PID) adalah kontrol aksi yang memiliki respon cepat, sehingga sesuai untuk mengontrol kecepatan motor DC. Diantara metode yang biasa digunakan untuk mencari parameter PID metode root locus dianggap lebih akurat untuk mencari parameter PID pada plant motor DC D-6759. Oleh karena itu pada skripsi ini digunakan metode root locus untuk mendapatkan nilai parameternya dan didapat nilai parameter ???????? = 2.3286, ???????? = 8, dan ???????? = 0.0345. Dari parameter tersebut diimplementasikan pada motor DC untuk dibandingkan antara hasil respon sistem menggunakan aplikasi simulink Matlab dengan hasil respon sistem implementasi pada motor DC.Respon motor DC hasil implementasi dengan setpoint 150, 250 dan 350 rpm memilik settling time adalah 8 detik, 9 detik dan 9.5 detik. Namun, hasil simulasi matlab tidak sama dengan hasil respon motor DC pada hasil implementasi. Implementasi pada motor DC terdapat gangguan yang berupa piringan besi sehingga menimbulkan kelembaman pada putaran motor DC. Namun, hasil implementasi tidak memiliki nilai error steady state dan sangat responsif ketika diberi gangguan.Kata Kunci—Motor DC, Kontrol kecepatan, Kontroler PID, root locus.
RANCANG BANGUN ALAT PENGONTROLAN TEKANAN PADA TANGKI PESTISIDA DENGAN MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL INTEGRAL Helmi Rizaldi Pratama; n/a Purwanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Abstrak— Penggunaan tangki oleh petani masih dipompa secara manual. Dari masalah tersebut maka pada penelitian ini akan dibuat alat pengontrolan tekanan tangki dengan menggunakan kontroler proporsional integral . Sebelum melakukan perancangan alat, dilakukan pengujian pada tangki sebelum diberi kontroler. Hasil pengujian tangki tersebut menunjukkan respon sistem terdapat overshoot sebesar 5% dan settling time 10 detik dengan setpoint sebesar 20 Psi. Tangki yang digunakan pada alat memiliki volume maksimal 10 liter dengan penggunaan normal sebesar 9 liter. Proses kontrol dilakukan dengan cara mikrokontroler membaca tekanan dari sensor dan membandingkan dengan setpoint sehingga terjadi nilai error .Nilai error inilah yang kemudian dimasukkan kedalam rumus PID dimana nilai kP dan kI telah ditentukan sebelumnya dengan metode Ziegler-Nichols dengan nilai kP = 6.75 dan kI = 2.02. Hasil perhitungan PID akan menjadi output dan mikrokontroler akan memberi sinyal kontrol melalui driver yang terhubung dengan kompresor. Setelah dilakukan pengujian pada alat pengontrolan tekanan tangki dengan menggunakan kontroler proporsional integral hasil pengujian menunjukkan bahwa pengontrolan tekanan pada tangki memiliki settling time sebesar 10 detik, tanpa overshoot dan error steady state sebesar 0.95%. Kata Kunci—Kontroler,Proporsional,integral.
SISTEM PENGENDALIAN SUHU, LEVEL DAN PRESSURE STEAM HEAT EXCHANGER MENGGUNAKAN DCS YOKOGAWA CENTUM VP Riyan Hidayatullah; n/a Purwanto; Muhammad Aziz Muslim
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini sistem kendali otomatis mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan teknologi khususnya pada dunia industri modern. Pada  industri skala besar  penggunaan DCS sudah umum digunakan karena keandalannya dalam mengolah variabel input dengan kualitas ketelitian yang tinggi. Agar dapat lebih mengetahui perkembangan dunia industri modern maka dirancang sebuah sistem pengendalian pada mini-plant yang dapat menjaga suhu air, ketinggian air dan tekanan uap dalam plant (tangki) yang dikontrol menggunakan Yokogawa DCS Centum VP. Pada masing – masing sistem pengendalian digunakan kontroller two-position dengan dengan nilai histerisis 1%. Dari hasil pengujian didapatkan settling time untuk pengendalian suhu air 3703 detik atau 61 menit 43 detik dengan recovery time 76 detik dan error 3,41%, pengendalian ketinggian air dengan settling time 36 detik serta recovery time 62 detik dan error 4,21% sedangkan pengendalian tekanan didapatkan settling time 3603 detik atau 60 menit 3 detik dengan recovery time 18 detik dan error 4,5%. Kata Kunci: Heat Exchanger, DCS (Distributed Control System), two-position ABSTRACT Nowadays automatic control system has a very important role in technological development especially in modern industrial world. In large scale industries DCS usage is commonly used because of its reliability in processing input variables with high accuracy. In order to better understand the development of the modern industrial world then designed a control system on a mini-plant that can maintain water temperature, water level and steam pressure in the plant (tank) is controlled using Yokogawa DCS Centum VP. In each control system used two-position controller with a hysteresis value of 1%. From the test results obtained settling time for water temperature control 3703 seconds or 61 minutes and 43 seconds with a 76 second recovery time and error of 3.41%, control the water level with a settling time 36 seconds and recovery time 62 seconds and 4.21%, while the Pressure control obtained settling time 3603 seconds or 60 minutes 3 seconds with recovery time 18 seconds and error 4.5%. Keywords: Heat Exchanger, DCS (Distributed Control System), two-position
PROTOTYPE SISTEM PENGONTROLAN PH DAN SALINITAS AIR TAMBAK UDANG VANNAMEI MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC CONTROLLER Reynaldi Nugraha; Erni Yudaningtyas; n/a Purwanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beberapa parameter kualitas air seperti pH dan salinitas harus dijaga untuk meningkatkan survival rate udang vannamei. Pada penelitian ini, dibuat sistem yang dapat menjaga parameter pH dan salinitas air tambak udang vannamei dengan menggunakan Kontrol Logika Fuzzy. Setpoint yang diberikan adalah 7,8 untuk pH dan 18 ppt untuk salinitas. Setelah dilakukan pengujian sistem, didapatkan respon pH sistem yakni settling time 79 detik dan error steady state 0,45 %. Respon salinitas sistem adalah  settling time 191 detik, error steady state 0,83%. Tidak ada overshoot pada kedua parameter tersebut. Respon sistem setelah diberikan gangguan adalah recovery time 139 detik untuk pH dan recovery time 381 detik untuk salinitas. Kata Kunci: Udang vannamei, Kontrol Logika Fuzzy, pH, Salinitas ABSTRACT Several parameters of water quality such as pH and salinity must be maintained to raise vannamei shrimps’s survival rate.In this research, a system that able to maintain can maintain the pH and salinity parameters of vannamei shrimp pond water using Fuzzy Logic Controller is created. The setpoint given is 7.8 for pH and 18 ppt for salinity. After testing the system, the pH response of the system is obtained that are 79 seconds settling time and 0,83% error steady state. Salinity response value are 191 seconds and 0,83% error steady state. There is no overshoot on both parameters. System response with disturbance are 139 seconds recovery time for pH parameter and 381 seconds recovery time for salinity parameter. Keywords: Vannamei shrimp, Fuzzy Logic Controller, pH, Salinity
PERANCANGAN DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM (DCS) PADA OK MILL PABRIK TUBAN 1, PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk. Dhendy Zaki Ridwan; n/a Purwanto; M. Aziz Muslim
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem industri saat ini sudah banyak yang menerapkan sistem Distributed Control System (DCS) sebagai sistem kendalinya. DCS merupakan sebuah sistem kontrol terpusat yang terdiri dari beberapa local control yang saling berhubungan dan dapat diawasi langsung melalui Central Control Room (CCR). PT. Semen Indonesia salah satu perusahaan BUMN terbesar yang menggunakan sistem DCS ini, namun terdapat plant yang masih menggunakan local control saja sebagai pengendalinya, plant tersebut adalah OK Mil pabrik Tuban 1. Dalam proses pemantauan sehari hari, plant ini dimonitoring secara manual yaitu dengan cara mendatangi langsung plant tersebut, sedangkan sumber daya manusia (SDM) yang ada disana sangat terbatas.  Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk memudahkan monitoring plant dari beberapa subsitem Programmable Logic Control (PLC) pada local control OK Mill pabrik Tuban 1, yang akan dihubungkan dan dimonitoring ke satu komputer server di CCR. Masing masing local control akan dibuatkan Human Machine Interface (HMI) menggunakan software Factory Talk View (FTView) dengan fitur real time data , historical data, deteksi alarm, serta penambahan aksi kendali reset factory default.  Kata Kunci : DCS, PLC, real time data, Human Machine Interface (HMI), Central Control Room (CCR), FTView, Monitoring, Local Control.
SISTEM PENGENDALI PERLAMBATAN KECEPATAN MOTOR PADA ROBOT LINE FOLLOWER DENGAN SENSOR ULTRASONIK Deaz Achmedo Giovanni S.; n/a Purwanto; Bambang Siswojo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 2, No 4 (2014)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.973 KB)

Abstract

Pada skripsi ini dilakukan pengendalian dalam memberhentikan gerakan robot pada jarak 100 cm dari penghalang dengan menggunakan mikrokontroler ATMega16 menggunakan parameter dari kontroler Proporsional Integral Deferensial (PID). Dengan menggunakan sistem Pulse Widht Modulation (PWM) maka dapat dilakukan pemberhentian dengan cara memberikan pengereman secara otomatis pada motor DC sebagai penggerak. Besaran harga keluaran pada algoritma PID inilah yang dijadikan acuan dalam pembangkit PWM, sehingga terjadi pengereman kecepatan motor DC yang dapat berhenti tepat pada jarak 100 cm antara robot dengan objek penghalang. Piranti yang digunakan sebagai pengukur jarak dengan menggunakan sensor ultrasonik.Pemograman dilakukan menggunakan software CodeVisionAVR. Pada skripsi ini, dicari harga kombinasi dari variabel PID yaitu Kp,Ki,Kd dengan metode osilasi Ziegler-nichols. Metode ini dipilih karena dapat mempersingkat waktu pencarian parameter karena menggunakan rumus-rumus yang sederhana dan proses trial and error hanya pada pencarian parameter Kp. Hasil parameter kontroler PID diperoleh nilai Kp=15, Ki=21,429, Kd=2,625 .Dengan diperolehnya nilai Kp, Ki, dan Kd tersebut sistem dapat berjalan dengan baik karena ketika kendaraan tidak menemukan adanya penghalang, motor berjalan dengan kecepatan yang telah ditentukan. Namun ketika terdapat penghalang, robot akan berhenti pada jarak 100 cm dan jarak tersebut akan selalu dipertahankan sehingga jarak antara robot dan penghalang tetap 100 cm.Kata Kunci : Sensor ultrasonik PING))), Motor DC, Tuning Eksperimen, kontroler PID.
PENGENDALIAN SUHU PADA PASTEURISASI ASI (AIR SUSU IBU) DENGAN METODE FLASH HEATING BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA2560 Muhammad Yudi Prawira; n/a Purwanto; Muhammad Aziz Muslim
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.88 KB)

Abstract

ASI merupakan sebuah asupan paling penting untuk bayi dibawah umur 2 tahun. Sebuah penelitian yang dilakukan di Davis Children's Miracle Network yang bertempat di University of California melakukan suatu uji coba pasteurisasi flash heating dan pretoria secara manual dengan tujuan mengetahui kadar nutrisi yang berubah apabila ASI di pasteurisasi atau tidak dengan teknik flash heating. Setelah itu ditemukan temperatur puncak (peak temperature) pada ASI yang dipanaskan sebanyak 800 ml selama dipanaskan, yaitu 72,90C dengan waktu selama 300 seconds. Penelitian ini difokuskan pada pengendalian suhu pada pasteurisasi ASI dengan metode flash heating berbasis mikrokontroler atmega2560. Pengendalian suhu menggunakan set point72,9° C dansettling time kurang dari 300 detik, Perancangan dan pembuatan sistem pengendalian suhu pada alat pasteurisasi telur cair pada penelitian ini berhasil dilakukan dengan menggunakan metode Metode 1 Ziegler-Nichols, didapatkan nilai parameter Kp yang sesuai untuk sistem yaitu Kp=9,5. Sistem pasteurisasi ASI dapat mencapai set point 72,9° C dan settling time980 detik dengan nilai Kp tersebut.Kata Kunci—ASI,flash heating, pasteurisasi ASI, kontroler Proporsional.
PENGONTROLAN KETINGGIAN LEVEL AIR PADA MINIATUR PINTU BENDUNG BERBASIS MIKROKONTROLER Yoga Adhiyasa; n/a Purwanto; n/a Retnowati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bendungan adalah kontruksi yang dibangun untuk menahan laju air. Bendung adalah bangunan yang dibangun secara melintang agar permukaan air sungai di sekitarnya naik sampai ketinggian tertentu. Kemudian air sungai dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran-saluran pembagi kemudian hingga ke lahan-lahan pertanian. Dalam penggunaannya sering terjadi penggerusan dinding bendungan akibat derasmya aliran banjir akibat tekanan yang sangat besar yang masuk ke dalam bendungan. Seiring dengan perkembangan teknologi, dibuatlah suatu alat yang dilengkapi dengan sistem pengontrolan level ketinggian air pada pintu bendung guna mengatur ketinggian air dalam bendung. Pengontrolan dilakukan dengan cara mengatur kecepatan buka tutup pintu air agar ketinggian air pada bendung tetap stabil menggunakan kontroler PID. Pada penggunaan kontroler PID didapatkan nilai parameter Kp= 14.4, Ki= 1.8, dan Kd= 28.8 Kata Kunci: Miniatur pintu bendung, Level air, Kontroler PID, Ziegler Nichols 1. Abstract Dam is construction builded for to hold water flow  Weir is construction builded  across the river, in order the surface of  river water rises up to certain high.Then, the river water can be flowed to door filter and it is continued to streams until came in the farm field. Frequently,the use of dam was eroded by the flow of flood due to the high flow water inside dam. As long as technological devolepment it is tool made completed controlling water level system to control dam water level. The controlling speed is done by open and close the water gate in order the water level become stable by using PID controller By using the PID Controller, the parameter values obtained is Kp= 14.4, Ki= 1.8, and Kd = 28.8, Keywords: Dam Miniature, water level, PID controller,Ziegler Nichols 1.
Co-Authors Adeck Aprilyan Kurniahadi Aditya Angga Kusuma Aditya Ilmawan Putra Afriandika Brillian Ahmad Akhyar Ahmad Ridwan Hanafi Akhmad Salmi Firsyari Aldi Rizaldi Ali Reza Andri Nugraha Andrian Pramana Aretasiwi Anyakrawati Ariski Fadillah Azizul Hakim Azwan Mahadin Kusuma Bagus Leksono Wibowo Bambang Siswojo Bayu Prabarianto Bernhard Petrus Aritonang Berry Virawan Saragih Calvin Doro Giovanni Danang Indra Permana Dandy Muhammad Dany Octodoputra Deaz Achmedo Giovanni S. Dendy Ridho Revianto Dennis Himawan Arista Desta Aran Putra Dhendy Zaki Ridwan Diana Ramadhani Dimas Budi Prasetyo Dimas Okta Ardiansyah Diyan Agung W. Dwi Mukti Bagus Wijayanto Dzikrullah Akbar Erich Perdana Hartomo Erni Yudaningtyas Fajar Destriwanta Fandy Sandica F. Ferdi Aldiansyah Ferditya Krisnanda Firman Dewan Saputra Fondra Arizona Galih Priyo Jati Garneta Rizke Ayu Cempaka Gladi Buana Goegoes Dwi Nusantoro Gumilang Saptha Pamega Hakiki Bagus Putro W. Handriawan Junianto Hanip Adzhar Helmi Rizaldi Pratama Hernawan Kristianto Hindun Fitrotullaili Ikhfal Ruhyadi Imam Fauzi Indra Dwi Cahya Jati Febriliantono Jefry Sugihatmoko Jodie Revel Palasroha Johanes Reinhart Pandang Joko Prasetyo Kemas Muhammad Rizal Khairul Ramadhan Luthfi Fakhrudin Nizar M. Aminuddin Al Islamy M. Aziz Muslim M. Hazrirrahman Wakti M. Imbarothur Mowaviq M. Rizaldi Fathoni M.T., Dr. Ir. Erni Yudaningtyas Jendra Sesoca. M.T. S.T. Ir. Purwanto Mahaestra Fachrurrozi Mahfudhi Imanuddin S. Mochammad Rusli Mohammad Mufti Fajar Mohammad SHiddiq Pratomo Muamar Syahidan Muchammad Najiulloh A. R. Muhamad Ameer Hakim Muhammad Arif Arsyad Muhammad Awin Alamsyah Handoko Putra Muhammad Aziz Muslim Muhammad Bukhori Rofiq Muhammad Hilmy Arsyad Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal Saputra Muhammad Miftahur Rokhmat Muhammad Rony Hidayatullah Muhammad Taufiq Al-Ramadhan Muhammad Yudi Prawira n/a Abdullah n/a Alfido n/a Retnowati Pangky Candra Wardhana Pradhana, Anak Agung Surya Pribadhi Hidayat Sastro R. Praja Kusumanugraha Raditya Wiradhana Rahmad Angga Darul Quthni Rahmadwati, n/a Rainier Lestianto Rauzan Fikri M. Ray Selvy Firmansyah P. Reynaldi Nugraha Reza Adin Firmansyah Reza Hermansyah Ramdhani Ridho Robby Isroni Rievqy Alghoffary Rifan Pradestama Giantara Rivaldy Indra S. Riyan Hidayatullah Rizanda Rischita Rudito Prayogo Sam Budi Suharto Taufiq Nor Ahmad Ventario Amanda Victor Tri Winarta Wiyogo Darmawan Yoga Adhiyasa Yolanda Adi Setiawan Yudha Nur Wahyu Darmawan