Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Analisis Tanggapan Transien Kecepatan Putar Motor DC Untuk Berbagai Fungsi Unit Masukan Dengan Matlab Rahman Sahid Parende, Abdul; Allu, Nicolaus; Arungla’bi, Rismawaty
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7 (2024): Prosiding Join Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu kemajuan teknologi saat ini yaitu adanya motor DC yang sering digunakan dalam keperluan peralatan industri, kantor maupun peralatan rumah tangga. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan motor DC adalah bagaimana kestabilan kecepatan putar motor DC bisa berjalan dengan baik melalui suatu sudut tinjauan perilaku atau karakteristik sistem. Mengatasi permasalahan yang ada maka pada penelitian ini dilakukan analisis tanggapan transien untuk berbagai fungsi unit masukan dengan Matlab sebagai salah satu metode yang dapat menetukan cepat lambatnya kecepatan putar Motor DC menuju titik steady state (stabil). Hasil dari analisis menunjukkan tanggapan transien untuk masukan unit step function terlihat bahwa tidak terjadi overshoot saat tanggapan sistem transien ct mulai hingga mencapai nilai akhir (final state) yakni ct=0,09066 dengan waktu 2,73 detik. Pada masukan unit impulse function terjadi overshoot saat tanggapan sistem transien c(t) mulai hingga mencapai nilai akhir (final state) diperoleh ct=0,0002435 dengan waktu 3,1 detik. Abstract One of the current technological advances is the presence of DC motors which are often used for industrial, office and household equipment. However, the problem that often occurs in the use of DC motors is how stable the rotational speed of the DC motor can work properly through a review of the behavior or characteristics of the system. Several methods have been developed to determine the stability of DC motor rotational speed, such as the Trial and Error method, which is a method that is repeated to obtain optimal results for a long time. From several studies that have been carried out using this method, that the system has its respective advantages and disadvantages as in PID (Proportional Integral Derivative) control, to overcome the existing problems, this research uses transient response analysis for various inputs with Matlab as one of a method that can determine how fast it goes to a steady state point (stable system). From the analysis of the transient response for the unit step function input, it can be seen that the transient response c(t) takes place when the system response starts until it reaches the final state, c(t) = 0.09066 is obtained with a time of 2.73 seconds and there is no moderate overshoot for the input unit impulse function, the transient response is obtained c(t) when the system response starts until the system response reaches the final state, it is obtained c(t) = 0.0002435 with a time of 3.1 seconds and an overshoot occurs.
Uji Kestabilan Kecepatan Putar Motor DC Terkendali Jangkar Dengan Metode Persamaan Karakteristik Pongsapan Patabang, Morgant; Allu, Nicolaus; Eirene Patoding, Hestikah
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7 (2024): Prosiding Join Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi menghadapi peningkatan yang signifikan. Salah satu dari kemajuan teknologi saat ini yaitu motor DC yang sering dipakai dalam keperluan peralatan kantor, industri, maupun rumah tangga. Akan tetapi permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan motor DC adalah bagaimana kestabilan kecepatan putar motor DC bisa berjalan dengan baik, melalui tinjauan perilaku atau karakteristik sistem. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka pada penelitian ini menggunakan metode persamaan karakteristik untuk dapat menentukan stabil tidaknya suatu sistem (plant). Dari penelitian ini diperoleh analisis kestabilan dari sistem dengan fungsi alih loop terbuka berhasil dilakukan, terlihat bahwa tidak ada overshoot yang terjadi dan kondisi steady state (sistem stabil) membutuhkan waktu 2,9 detik. Untuk analisis kestabilan dari sistem dengan fungsi alih loop tertutup berhasil dilakukan, terlihat bahwa tidak ada overshoot yang terjadi dan kondisi steady state (sistem stabil) membutuhkan waktu 2,5 detik. Dari pengujian fungsi alih sistem dengan metode persamaan karakteristik dengan Matlab dari model motor DC terkendali jangkar diperoleh bahwa sistem bersifat stabil karena bagian nyata dari akar-akar persamaan karakteristik semuanya memiliki nilai negatif yaitu -9,74 dan -2,25. Kemudian untuk hasil perhitungan dengan analisis matematik dapat dibuktikan untuk mencari akar-akar persamaan karakteristiknya dengan menggunakan rumus ABC yaitu s_1=-2,2583 dan s_2=-9,7417. Kata kunci: Motor DC terkendali jangkar, fungsi alih, persamaan karakteristik. Abstract Technological developments face significant improvements. One of the current technological advances is DC motors which are often used for industrial, office and household equipment. However, the problem that often occurs when using DC motors is how stable the rotational speed of the DC motor can run well, through reviewing the behavior or characteristics of the system. To overcome existing problems, this research uses the characteristic equation method to determine whether a system (plant) is stable or not. From this research, it was found that the stability analysis of the system with an open loop transfer function was successfully carried out, it can be seen that no overshoot occurred and the steady state condition (stable system) took 2.9 seconds. For the stability analysis of the system with a closed loop transfer function to be successfully carried out, it can be seen that no overshoot occurs and the steady state condition (stable system) takes 2.5 seconds. From testing the transfer function of the system using the characteristic equation method with Matlab from the anchor controlled DC motor model, it was found that the system is stable because the real parts of the roots of the characteristic equation all have negative values, namely -9.74 and -2.25. Then the calculation results using mathematical analysis can be proven to find the roots of the characteristic equation using the ABC formula, namely s_1=-2,2583 and s_2=-9,7417.
Perancangan Pintu Otomatis Dengan Fingerprint Berbasis Arduino Uno Pada Perpustakaan Teknik Elektro UKI Paulus Makassar Gatri, Wahyudi; Yakobus Mesu, Richardo; Allu, Nicolaus; Tasik Sedan Lobo, Eodia
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7 (2024): Prosiding Join Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perpustakaan adalah bagian penting dalam dunia pendidikan dan pengetahuan, berperan dalam menyediakan akses ke berbagai sumber literatur dan sumber daya informasi. Salah satu aspek yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan perpustakaan adalah sistem keamanan akses. Secara khusus, sistem keamanan pintu memerlukan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Fingerprint sebagai otentikasi utama untuk membuka pintu. Setiap anggota perpustakaan harus memindai sidik jarinya terlebih dahulu dengan sensor fingerprint. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang mencakup tahap perancangan, perakitan, ujicoba dan implementasi sistem secara keseluruhan. Hasil penelitian menghasilkan alat atau sistem yang digunakan sebagai pengaman pintu perpustakaan. Sensor fingerprint membaca sidik jari selama 2 detik kemudian motor power window bergerak selama 3 detik untuk membuka pintu. Pintu terbuka dan bertahan selama 10 detik, kemudian motor power window bergerak selama 3 detik untuk menutup pintu kembali. Abstract Libraries as the heart of the world of education and knowledge of education and knowledge, playing a role in providing access to various sources of literature and information resources. One aspect that requires attention in library management is the access security system. In particular, door security systems require advances in information and communication technology. A fingerprint is the main authentication to open the door. Each library member must first scan their fingerprints with a fingerprint sensor. The method used is qualitative which includes the design, assembly, testing, and implementation stages of the system as a whole. The results of the research produce a tool or system that is used to secure library doors. The fingerprint sensor reads fingerprints for 2 seconds then the power window motor moves for 3 seconds to open the door. The door opens and holds for 10 seconds, and then the power window motor moves for 3 seconds to close the door again.
Penentuan Nilai Gain Untuk Kestabilan Putaran Motor DC Terkendali Jangkar Dengan Metode Routh-Hurwitz Lolo Muretoding, Junarto; Arungla’bi, Rismawaty; Allu, Nicolaus
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7 (2024): Prosiding Join Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di era industri modern saat ini, motor DC sering digunakan untuk keperluan peralatan industri namun sering terjadi ketidakstabilan kecepatan putar dari motor DC saat diberi beban sehingga menyebabkan kecepatan putar motor menjadi lambat. Metode Routh-Hurwitz digunakan untuk menganalisis dan menentukan kestabilan suatu sistem dengan memperhatikan koefisien dari karakteristik persamaan tanpa perlu menghitung akar-akar secara langsung. Dari analisis kestabilan sistem dengan metode Routh-Hurwitz, diperoleh penguatan (gain) K>-250 untuk sistem yang stabil. Hasil analisis simulasi Matlab menunjukkan bahwa besarnya nilai gain K yang diberikan pada motor DC dapat mempengaruhi waktu sistem untuk mencapai kestabilan (steady state) menjadi lebih cepat, namum dengan batasan nilai gain K yang optimal £ 350 untuk menjaga stabilitas sistem. Pengujian gain K dengan selisih DK = 10 di peroleh rata-rata waktu sistem stabil Dt = 0,3 dan rata-rata tanggapan sistem Dc(t) = 2,6. Selain itu hasil pengujian juga menunjukkan bahwa pada saat gain K = 360, terjadi overshoot yang mengindikasikan bahwa nilai gain K yang di berikan melebihi batas sehingga menyebabkan terjadinya overshoot. Abstract In today's modern industrial era, DC motors are often used for industrial equipment, but what often happens is instability of the rotational speed of the DC motor when a load is applied, causing the motor's rotational speed to become slow. The Routh-Hurwitz method can be used to analyze system stability and determine the stability of a system by paying attention to the coefficients of the characteristic equations without the need to calculate the roots directly. From the system stability analysis using the Routh-Hurwitz method, gain K>-250 is obtained for a stable system. The results of the Matlab simulation analysis show that the large K gain value given to the DC motor can influence the system's time to reach stability (steady state) to be faster, but with an optimal K gain value of £ 350 to maintain system stability. Testing gain K with a difference of DK = 10 obtained an average stable system time of Dt = 0,3 and an average system response of Dc(t) = 2,6. Apart from that, the test results show that when the gain K = 360, an overshoot occurs, which indicates that a gain K value that exceeds the limit can cause overshoot.
Perancangan Dan Analisis Sistem Kendali Kecepatan Putar Motor DC Dengan Pengendali Proporsional Crismanto Perdana, Frietz; Allu, Nicolaus; Eirene Patoding, Hestikah
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7 (2024): Prosiding Join Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Motor DC sering digunakan di berbagai industri. Kecepatan motor DC biasa mengalami stabil akibat gangguan baik dari luar maupun parameter yang diubah dari fabrikasinya sehingga perlu melalukan rancangan pengendali. Pengendalian dan monitoring kecepatan putar motor DC dalam sebuah sistem proses sangat penting perannya dalam implementasi di industri. Pengendali putaran motor DC dengan metode Proporsional merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan pengendalian Proporsional untuk melakukan pengendalian terhadap kecepatan motor DC, agar dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkan apabila diberi beban. Pada penelitian ini dilakukan perancangan pengendali kecepatan motor DC terkendali jangkar dengan metode pengendali Proporsional () agar putaran motor DC terkendali jangkar tetap konstan ketika terbebani. Dari hasil perancangan dan simulasi dengan Matlab untuk fungsi alih sistem tanpa pengendali diperoleh sistem stabil dengan waktu 3,3 detik dan tidak ada overshoot yang terjadi, untuk fungsi alih sistem dengan pengendali proporsional untuk Kp = 25 diperoleh sistem stabil dengan waktu 1,8 detik dan tidak ada overshoot yang terjadi, untuk fungsi alih sistem dengan pengendali proporsional untuk Kp = 50 diperoleh sistem stabil dengan waktu 1,4 detik dan tidak ada overshoot yang terjadi, untuk fungsi alih sistem dengan pengendali proporsional untuk Kp = 75 diperoleh sistem stabil dengan waktu 1,5 detik dan tidak ada overshoot yang terjadi, untuk fungsi alih sistem dengan pengendali proporsional untuk Kp = 100 diperoleh sistem stabil dengan waktu 1,3 detik dan tidak ada overshoot yang terjadi serta untuk fungsi alih sistem dengan pengendali proporsional untuk Kp = 125 diperoleh sistem stabil dengan waktu 2,2 detik dan tidak ada overshoot yang terjadi. Abstract DC motors are often used in various industries.. The speed of DC motors is often unstable due to external disturbances or changes in manufacturing parameters, so it is necessary to design a controller. Controlling and monitoring the rotational speed of DC motors in a process system plays a very important role in industrial implementation. DC motor rotation control using the Proportional method is a system that utilizes Proportional control to control the speed of the DC motor, so that it can maintain the desired speed when given a load. In this research, an anchor-controlled DC motor speed controller was designed using the Proportional (Kp) control method so that the rotation of the anchor-controlled DC motor remains constant when it is loaded. From the results of design and simulation with Matlab for the system transfer function without a controller, it was obtained that the system was stable with a time of 3.3 seconds and no overshoot occurred, for the system transfer function with a proportional controller for Kp = 25, the system was stable with a time of 1.8 seconds and no overshoot occurs, for the transfer function of the system with a proportional controller for Kp = 50 a stable system is obtained with a time of 1.4 seconds and no overshoot occurs, for the transfer function of the system with a proportional controller for Kp = 75 a stable system is obtained with a time of 1 .5 seconds and no overshoot occurs, for the system transfer function with a proportional controller for Kp = 100 the system is stable with a time of 1.3 seconds and no overshoot occurs and for the system transfer function with a proportional controller for Kp = 125 the system is obtained stable with a time of 2.2 seconds and no overshoot occurred.
Prototype Sistem Penghitung Barang Secara Otomatis Untuk Dipacking Dengan Sensor Infrared Berbasis Arduino Uno Samara, Adrianus; Matande, Agustinus; Allu, Nicolaus; Tasik Sedan Lobo, Eodia
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 7 (2024): Prosiding Join Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknolog
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi yang sangat cepat, dimanfaatkan berbagai industri di banyak negara seperti di Indonesia. Permasalahan di dunia industri atau perdagangan biasanya terkendala dalam proses pengepakan suatu barang untuk selanjutnya disalurkan ke konsumen.Dibutuhkan suatu sistem untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana menghitung barang secara cepat untuk dipacking dengan memanfaatkan Sensor Infrared berbasis Arduino Uno” Alat ini otomatis akan menghitung barang yang melewati sensor infrared dan dilengkapi dengan conveyor sebagai penggerak barang. Perakitan alat dimulai dengan pembuatan box panel, penyusunan rangkaian Arduino di dalam box, serta pemasangan komponen seperti Sensor Infrared, Motor DC, Relay 5 V, Power supply, Breadboard, Limit Switch, dan LCD 16x2. Jarak pembacaan sensor infrared maksimal 20 cm untuk keadaan pencahayaan terang. Sensor infrared dapat mendeteksi barang dengan tinggi barang minimum 2,5 cm dengan posisi terpisah 2 cm, barang akan terhitung 2. Semakin besar volume barang maka tegangan akan turun dan arus naik. Maximum beban yang dapat diangkut oleh conveyor adalah 4.500 ml pada tegangan 10,65 V dan arus 5,7 A. Abstract Technological developments are very fast, being utilized by various industries in many countries such as Indonesia. Problems in the industrial or trade world are usually hampered by the process of packaging goods for distribution to consumers. A system is needed to overcome this. This research discusses how to quickly count goods for packing by utilizing an Arduino Uno-based Infrared Sensor. This tool will automatically count goods that pass through the infrared sensor and is equipped with a conveyor as a goods mover. Assembling the tool begins with making a panel box, arranging the Arduino circuit in the box, as well as installing components such as the Infrared Sensor, DC Motor, 5 V Relay, Power supply, Breadboard, Limit Switch, and 16x2 LCD. The maximum infrared sensor reading distance is 20 cm for bright lighting conditions. The infrared sensor can detect items with a minimum height of 2.5 cm with positions 2 cm apart, the items will be counted as 2. The larger the volume of the item, the voltage will decrease and the current will increase. The maximum load that can be carried by the conveyor is 4,500 ml at a voltage of 10.65 V and a current of 5.7 A.
Monitoring Kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Surya Berbasis Wemos D1 Reski Sirua, Ario; Tangke Lembang, Gian; Tandi Seno, Titus; Allu, Nicolaus
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 6 (2023): Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Joi
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Seiring dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari pemakaian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada pemakaian rumahan,kantoran, pabrik, di sisi lain kita juga masih harus melakukan pemantauan dan pemeliharaan kinerja PLTS secara manual, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah ini, sehingga proses pemantau sistem PLTS bisa secara langsung dan real time, Adapun hal yang harus dipantau secara terus menerus ialah arus, tengangan, pengisian batterai, dan intensitas cahaya. Microkontroller yang digunakan adalah Wemos D1 yang dipadukan dengan perangkat keras PLTS, sensor PZEM-004T dan PZEM-017. Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan pengujian terhadap arus AC dengan panel surya 100 Wp dengan intensitas cahaya 125 Lux menghasilkan Tegangan sebesar 222V dan Arus 0,9A, pada intensitas cahaya 169 Lux menghasilkan tegangan 223V dan arus 0,12A. hasil pengujian pada arus DC, dengan intensitas cahaya 125 lux menghasilkan tegangan 12,2 dan Arus 1,67A sehingga daya yang dihasilkan sebesar 20,2W dan pada jam berikutnya yaitu pukul 14:00 Wita, intensitas cahaya 169 Lux menghasilkan Tegangan 12,81V dengan Arus sebesar 4,12A, maka diperoleh Daya sebesar 20,2W. Kata kunci: : PLTS, Wemos D1, PZEM-004T, PZEM 017. Abstract Along with the many benefits obtained from the use of solar power plants (PLTS) in home use, offices, factories, on the other hand we also still have to monitor and maintain the performance of PLTS manually, therefore this research aims to provide solutions to this problem, so that the process of monitoring the PLTS system can be directly and in real time, the things that must be monitored continuously are current, voltage, battery charging, and light intensity. The microcontroller used is Wemos D1 which is combined with PLTS hardware, PZEM-004T and PZEM-017 sensors. The test results in this study show that testing of AC current with 100 Wp solar panels with a light intensity of 125 Lux produces a voltage of 222V and a current of 0.9A, at a light intensity of 169 Lux produces a voltage of 223V and a current of 0.12A. the test results on DC current, with a light intensity of 125 lux produces a voltage of 12.2 and a current of 1.67A so that the power generated is 20.2W and in the next hour at 2:00 pm, the light intensity of 169 Lux produces a voltage of 12.81V with a current of 4.12A, then obtained a power of 20.2W. Keywords: PLTS, Wemos D1, PZEM-004T, PZEM 017.
Desain Luxmeter Buatan Untuk Monitoring Tingkat Intensitas Cahaya Dengan Sensor LDR Berbasis Arduino Uno Allu, Nicolaus; Yordanus, Yordanus; M. Tumanan, Novemblie; T. Sedan Lobo, Eodia
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 6 (2023): Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Joi
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Luxmeter merupakan alat yang dipakai untuk mengukur besar intensitas cahaya di suatu lokasi. Tujuan dari penulisan ini adalah merancang alat ukur intensitas cahaya dengan menggunakan komponen LDR sebagai sensor cahaya dan mikrokontroler berbasis arduino uno dan membandingkan alat ukur intensitas cahaya dengan Luxmeter aslinya. Metode yang dipergunakan adalah metode perancangan. Penelitian ini telah berhasil merancang sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur intensitas cahaya menggunakan Luxmeter buatan dan perbedaan pengukuran jika dibandingkan dengan pengukuran menggunakan Luxmeter asli tidak terlalu jauh hasilnya secara signifikan. Hasil Pengukuran intensitas cahaya pada ruang tamu dengan ukuran 6 m x 3,5 m dengan tinggi pengukuran 4,5 m dari lampu sampai alat ukur Luxmeter dengan menggunakan Luxmeter buatan untuk pengukuran lampu LED: untuk daya 30 Watt diperoleh rata-rata 52 lux (2,47 lumen/m2) dengan 3 buah lampu LED, untuk daya 38 Watt diperoleh rata-rata 63,33 lux (3,11 lumen/m2) dengan 2 buah lampu LED, untuk data 45 Watt diperoleh rata-rata 83 lux (3,95 lumen/m2) dengan 2 buah lampu LED. Terlihat bahwa semakin besar daya pada lampu LED maka semakin besar pula tingkat intensitas cahayanya. Kata Kunci : Arduino Uno, Light Dependent Resistor, Lampu LED ABSTRACT Luxmeter is a tool used to measure light intensity in a location. The purpose of this paper is to design a light intensity measuring instrument using an LDR component as a light sensor and microcontroller based on Arduino Uno and to compare the light intensity measuring instrument with the original Luxmeter. The method used is the design method. This research has succeeded in designing a system that can be used as a tool to measure light intensity using an artificial Luxmeter and the difference in measurements when compared to measurements using the original Luxmeter is not too far away the results are significant. Measurement results of light intensity in the living room with a size of 6 m x 3.5 m with a measurement height of 4.5 m from the lamp to the Luxmeter measuring instrument using an artificial Luxmeter for measuring LED lights: for 30 Watt power an average of 52 lux is obtained (2, 47 lumen/m2) with 3 LED lamps, for 38 Watt power an average of 63.33 lux (3.11 lumen/m2) is obtained with 2 LED lamps, for 45 Watt data an average of 83 lux is obtained (3, 95 lumen/m2) with 2 LED lamps. It can be seen that the greater the power of the LED lamp, the greater the level of light intensity Keywords: Arduino Uno, Light Dependent Resistor, LED Light
Perancangan Sistem Pendeteksi Zat Formalin Pada Tempe Berbasis Arduino Arunglabi, Rismawaty; Allu, Nicolaus; Sambine Giang, Fredy; Apriliana Gultom, Noni
Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 6 (2023): Prosiding Seminar Nasional Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Joi
Publisher : Yayasan Pendidikan dan Research Indonesia (YAPRI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Salah satu makanan yang disukai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah tempe, namun seiring dengan perkembangan zaman beberapa oknum produsen tempe berbuat curang dengan memanfaatkan formalin sebagai bahan pengawet. Berawal dari keresahan penggunaan bahan pengawet tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk menghindari pemanfaatan formalin sebagai bahan pengawet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengimplementasikan sistem klasifikasi formalin pada tempe berbasis arduino dengan menggunakan sensor TGS2600 sebagai input sensor gas, sensor TCS3600 sebagai sensor warna, Buzzer dan LED sebagai indikator dan LCD I2C 4x20 sebagai penampil data output dari sensor yang digunakan. Penelitian dilakukan dengan mengambil 3 sampel data yakni tempe yang tidak berformalin, tempe berformalin 0,5ml dan tempe berformalin 2ml. Dari hasil penelitian diperoleh nilai gas dari tempe yang tidak berformalin pada angka 0,36 ppm sampai 10,41 ppm sedangkan tempe yang berformalin 0,5ml dihasilkan nilai gas pada angka 10,19 ppm sampai 12,09 ppm dan tempe yang berformalin 2ml dihasilkan nilai gas 12,23 ppm sampai 12,28 ppm. Perubahan nilai warna pada tempe Red - Green - Blue (RGB) diperoleh, tempe yang tidak berformalin nilai warnanya berada pada angka 74 ≥ Red ≤ 84, 89 ≥ Green ≤ 100, dan 74 ≥ Blue ≤ 95. Perubahan nilai warna pada tempe yang diberi formalin nilainya cenderung lebih besar yakni 148 ≥ Red ≤ 227, 172 ≥ Green ≤ 280, dan 169 ≥ Blue ≤ 286. Kata Kunci: Arduino Uno, TGS Figaro 2600, TCS3200, LCD I2C 4x20, Buzzer Abstract One of the foods favored by most Indonesians is tempeh, but along with the times some tempeh producers cheat by utilizing formalin as a preservative. Starting from the unrest of the use of these preservatives, this research was conducted to avoid the use of formalin as a preservative. The purpose of this research is to implement an Arduino-based formalin classification system for tempeh using the TGS2600 sensor as a gas sensor input, TCS3600 sensor as a color sensor, Buzzer and LED as indicators and LCD I2C 4x20 as an output data viewer from the sensors used. The research was conducted by taking 3 data samples, namely tempeh without formaldehyde, tempeh with 0.5ml formaldehyde and tempeh with 2ml formaldehyde. From the results of the study, the gas value of unformalinized tempeh was obtained at 0.36 ppm to 10.41 ppm while 0.5ml formalinized tempeh produced gas values at 10.19 ppm to 12.09 ppm and 2ml formalinized tempeh produced gas values of 12.23 ppm to 12.28 ppm. Changes in the color value of tempeh Red - Green - Blue (RGB) obtained, tempeh that is not formaldehyde the color value is at 74 ≥ Red ≤ 84, 89 ≥ Green ≤ 100, and 74 ≥ Blue ≤ 95. Changes in the color value of tempeh given formalin value tends to be greater, namely 148 ≥ Red ≤ 227, 172 ≥ Green ≤ 280, and 169 ≥ Blue ≤ 286. Keywords: Arduino Uno, TGS Figaro 2600, TCS3200, LCD I2C 4x20, Buzzer.